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合成氨——變換催化劑

發(fā)布時(shí)間:2017-11-13 17:12

      鈷鉬催化劑在使用一段時(shí)間后,由于重?zé)N聚合而會(huì)產(chǎn)生結(jié)碳。這不僅降低催化劑活性,而且會(huì)使催化劑床層阻力增加,產(chǎn)生壓差,此時(shí)就應(yīng)將催化劑燒碳以獲得再生。

      在粗煤氣被切斷,并加上了相應(yīng)的盲板之后,把與觸媒重量比為0.1-0.3:1的中壓蒸汽與正常變換過(guò)程的相反流向,由反應(yīng)器底部通入,自頂部排出,這樣可將粉塵雜質(zhì)吹出。蒸汽以 84℃/h的速度給催化劑床層升溫,直到催化劑床層溫度為350-450℃時(shí)為止(若超過(guò)500℃將會(huì)損害催化劑)然后繼續(xù)通蒸汽,直到氣流的冷凝液在取樣中大致沒(méi)有雜質(zhì)為止。之后通入工作空氣,使蒸汽中含氧量為0.2-0.4%(即空氣0.5%~2%),進(jìn)行燒碳;觀察床層溫度,可以從床溫的變化來(lái)觀察床層含碳物質(zhì)的燃燒情況,蒸汽中的空氣決不能超過(guò)5%,通入的空氣量可適量調(diào)節(jié),以將床溫控制在501℃以下。

      壓力對(duì)燒碳無(wú)大影響,但從氣體分布均勻考慮,氣體壓力以1到3個(gè)大氣壓為宜。在燒碳過(guò)程中也會(huì)將催化劑中的硫燒去,而使催化劑變成氧化態(tài)。燒碳過(guò)程中應(yīng)當(dāng)密切觀測(cè)床層溫度,調(diào)節(jié)空氣或氧的濃度來(lái)控制床層溫度,當(dāng)床層中不出現(xiàn)明顯溫升、燃燒前緣已經(jīng)通過(guò)反應(yīng)器,出口溫度下降,氣體中O2上升,就意味著燒碳結(jié)束。適當(dāng)提高氧濃度進(jìn)一步燒碳。若溫度不出現(xiàn)明顯上升,可連續(xù)提高氧濃度,最后用空氣冷卻到50℃以下。燒碳之后的催化劑需重新硫化方能使用。若需將催化劑卸出,由于使用過(guò)的催化劑在70℃以上有自燃性,因此應(yīng)先在反應(yīng)器內(nèi)冷卻至大氣溫度。卸時(shí)準(zhǔn)備水龍頭噴水降溫熄火。除了一個(gè)卸出孔外,不要再特意開(kāi)孔,以免因“煙囪效應(yīng)”導(dǎo)致催化劑床層溫度飛升。

      正常生產(chǎn)中工藝氣中一般含有0.3-0.6%的氧氣,由于氧氣的純?cè)?,?duì)催化劑有較大的危害,不僅會(huì)使鈷鉬催化劑硫酸鹽化,而且還會(huì)與催化劑中的Cos和Mos2發(fā)生反應(yīng),生成SO2和無(wú)活性的單質(zhì)Co、Mo使催化劑永久失活。所以現(xiàn)在都在研究使用保護(hù)劑(也就是脫氧劑)。

      處于硫化狀態(tài)的鉆鉬系耐硫變換催化劑非?;顫姡隹諝庖子谘趸⒎懦龃罅康臒?,引起催化劑床層溫度暴漲,反應(yīng)方程式如下:

(1)2MoS2+ 7O2— 2MoO3+ 4SO2

(2)2CoS+ 302— 2CoO+ 2SO2

      使用Co-Mo耐硫變換催化劑的氮肥廠家,經(jīng)常因催化劑床層出現(xiàn)問(wèn)題(如偏流、結(jié)塊及部分出現(xiàn)粉化等),需要重新裝填處理;有些廠家需更換部分催化劑或需要卸出催化劑復(fù)活。一旦出現(xiàn)這些情況,許多廠家常常對(duì)如何在非氧化狀態(tài)安全地卸出催化劑一籌莫展,按有些催化劑生產(chǎn)廠進(jìn)行實(shí)際操作時(shí),費(fèi)時(shí)費(fèi)力,成本較高。為了把催化劑降至室溫或更低要延誤許多時(shí)間并消耗大量半水煤氣,有時(shí)還要去掉保溫材料。即使如此,在變換爐內(nèi)溫度已經(jīng)很低的情況下(如低于40℃),卸出的催化劑也常常出現(xiàn)溫度反彈甚至上升到400~500℃,使催化劑轉(zhuǎn)變?yōu)檠趸瘧B(tài),不得不用水降溫,這樣勢(shì)必造成催化劑粉化,無(wú)法對(duì)其進(jìn)行再生利用,功虧一簣甚為可惜。

      那么,有沒(méi)有切實(shí)可行的方法進(jìn)行非氧化卸出呢?答案是肯定的。作為我*司專(zhuān)有技術(shù)復(fù)活催化劑的前提之一是要求舊催化劑是在非氧化狀態(tài)下卸出,以保證其硫化狀態(tài)。為此我們做了大量實(shí)驗(yàn)室工作并在此基礎(chǔ)上,在許多化肥廠進(jìn)行了實(shí)際應(yīng)用,總結(jié)出一套行之有效的催化劑的非氧化卸出方法,采用這一方法不但大大縮短了降溫時(shí)間,又為最大可能保護(hù)催化劑的活性狀態(tài)提供了充分的保障。

要解決上述難題,就首先要弄清楚非氧化卸出時(shí)出現(xiàn)上述現(xiàn)象的主要原因,這樣才能對(duì)癥下藥,從根本上找出解決問(wèn)題的辦法。我們知道,在使用半水煤氣對(duì)舊催化劑進(jìn)行降溫時(shí),硫化態(tài)的舊催化劑處于H2、H2S、CO、CO2的還原氣氛中,但當(dāng)卸出時(shí),則與空氣中的大量O2相接觸,處于氧化氣氛。也正是在由還原氣氛向氧化氣氛轉(zhuǎn)化過(guò)程中出現(xiàn)了強(qiáng)放熱反應(yīng)。那么與O2反應(yīng)形成強(qiáng)放熱的反應(yīng)主要有哪些呢?不妨將有關(guān)的氧化反應(yīng)及熱效應(yīng)羅列如下,從中尋求答案。

H2S+1/2O2=S+H2O △=-236KJ/mol(1)

CO+H2O=CO2+H2 △=-41.2KJ/mol(2)

      由此不難看出,非氧化卸出過(guò)程中主要的放熱反應(yīng)為(1),亦即硫化氫選擇氧化反應(yīng)。在實(shí)踐中也可注意到卸出后觸媒的上空會(huì)出現(xiàn)黃色煙氣,催化劑外觀顏色由墨黑轉(zhuǎn)為黑灰色,這實(shí)際上正是選擇氧化反應(yīng)中形成的氣態(tài)硫磺。也就是說(shuō),造成卸出溫度反彈的主要原因是變換爐中的H2S氣體和催化劑吸附的硫化氫,因而方法也就自然產(chǎn)生了,亦即在非氧化卸出催化劑時(shí),要盡可能地降低氣體中H2S的濃度,結(jié)合實(shí)際我們提出如下具體操作方法。

(1)用脫硫后半水煤氣把爐內(nèi)催化劑床層溫度降至一定溫度以下,要保證半水煤氣O2<0.5%。

(2)用氮?dú)猓ɑ蚨趸迹┻M(jìn)行充分置換,原則上保證低變爐出口硫化氫濃度盡可能低。同時(shí)要保證所用惰性氣體中O2<0.5%,否則置換過(guò)程中容易出現(xiàn)溫度反彈。

(3)卸出催化劑的空?qǐng)龅匾稍餆o(wú)水,避開(kāi)雨天操作。由于卸出催化劑內(nèi)部尚有少量吸附的H2S、CO逸出而產(chǎn)生少量溫升。因此要求催化劑涼透后及時(shí)封存。

催化劑卸出

      研究表明,使用過(guò)的鈷鉬低變催化劑如要卸下回用,則不能用空氣鈍化,催化劑的活性組分硫化鈷遇空氣會(huì)生成硫酸鈷而永久失話(huà)。要用干煤氣循環(huán)降溫,溫度愈低愈好,降溫至~20℃,用氮?dú)庵脫Q,開(kāi)一個(gè)孔(人孔或卸料孔)嚴(yán)防對(duì)流。慢慢卸(裝)、如溫度上升則邊卸(裝)邊噴水,寧可浸水也要把溫度降下去,否則催化劑內(nèi)的硫化鈷會(huì)氧化成硫酸鈷,喪失大部分活性;然后卸下、過(guò)篩(視情況)、裝入新的化肥口袋(含內(nèi)襯)內(nèi);如溫度上升,淋上少量的水,扎緊口袋密封以防空氣進(jìn)入。如檢修變換爐則可將降溫、過(guò)篩后的催化劑放入庫(kù)房(不能堆放),但放置時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng),否則影響使用效果。卸下的催化劑要立即處理,不得暴露在空氣中,處理的時(shí)間越短越好;一旦重新裝入變換爐(或補(bǔ)充部分新催化劑)必須立即用煤氣置換,最后再進(jìn)行硫化(視情況)。其效果取決于溫度與操作時(shí)間,溫度越低、時(shí)間越短其效果越好,所以盡量在臨近開(kāi)車(chē)前進(jìn)行。由于生產(chǎn)實(shí)際中難以降溫至~20℃,可以按下列方法進(jìn)行操作:

(1)必須用半水煤氣把爐內(nèi)催化劑溫度降至50℃以下,要保證半水煤氣中O2≤0.5%。

(2)用N2進(jìn)行充分置換,N2中O2≤0.2%,保證變換氣出口 H2S盡可能低甚至無(wú),防上催化劑氧化。

(3)不間斷地直接卸下裝入口袋,扎緊袋口。袋外噴水、分散放置降溫(不能堆放)。

(4)在重新裝爐時(shí)才逐袋過(guò)篩、補(bǔ)充所損失部分,完成后立即用煤氣置換。其效果取決于溫度與操作時(shí)間,溫度越低、時(shí)間越短其效果越好。如果失活是由于進(jìn)水、進(jìn)氧等原因引起的則應(yīng)另行處理。


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