關鍵詞:參數(shù),缺陷檢測,裂紋,應力,原因,處理,措施
1引言
對于化工生產(chǎn)企業(yè)來說,其關鍵設備運行的穩(wěn)定性、可靠性及高效性是企業(yè)生存的關鍵。甲醇生產(chǎn)裝置中,甲醇合成塔作為該裝置的核心關鍵設備,一旦出現(xiàn)故障,將影響整個系統(tǒng)的運行,并且該設備加工制造難度大,周期長,價格昂貴。某甲醇裝置甲醇合成塔為三臺并聯(lián)合成塔,其中一臺于2000年6月份投用,該合成氣反應器是管殼式的,銅基催化劑裝在管程中,合成氣在管程中與銅基催化劑接觸,發(fā)生反應后生成甲醇。殼程為鍋爐水,用于移走管程內(nèi)的反應熱,同時副產(chǎn)蒸汽。該塔在使用過程中從汽包不凝氣在線監(jiān)控中取樣發(fā)現(xiàn)有CO氣體,多次取樣分析判斷該塔發(fā)生內(nèi)漏。該塔在檢修中發(fā)現(xiàn)管板角焊縫及基層存在多處裂紋缺陷,列管渦流檢測發(fā)現(xiàn)12根列管存在不同程度的外壁缺陷。
2甲醇合成塔參數(shù)及情況介紹
見表1。
甲醇合成塔列管材質(zhì)為SAF2205雙相不銹鋼,共有列管2292根;列管長度7m,列管規(guī)格Ф44×2mm。管板基層厚度70mm,材質(zhì)為20MnMoNi55,過渡層E309L焊絲堆焊2mm,面層E308MoL堆焊5mm。
3缺陷檢測情況
在合成塔發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)漏現(xiàn)象后,組織進行催化劑扒卸查漏。合成塔殼程水壓試驗至2.8MPa時發(fā)現(xiàn)上管板有兩處泄漏點,其中一處為列管角焊縫裂紋,一處為管板堆焊層砂眼。對于管殼式設備的管板、管板角焊縫及列管采用的無損檢測手段有表面檢測、磁粉、射線、渦流檢測等手段,鑒于本合成塔結構及材質(zhì)的特殊性,為更加全面的發(fā)現(xiàn)設備缺陷,首先對管板進行100%PT檢測,檢測結果發(fā)現(xiàn)1處裂紋,12處疑似氣孔(微缺陷可不做處理)。對于列管采用渦流檢測結合內(nèi)窺鏡表面檢測的手段進行檢測,檢測結果見表2及圖1。
對于水壓試驗發(fā)現(xiàn)泄漏的兩處缺陷及PT檢測發(fā)現(xiàn)的一處裂紋缺陷,用手動砂輪打磨后發(fā)現(xiàn)兩處管板裂紋為列管角焊縫開裂,打磨至3mm深度左右,裂紋消失。而管板砂眼經(jīng)表面打磨后發(fā)現(xiàn)埋藏多處裂紋,表面堆焊層7mm打磨掉之后發(fā)現(xiàn)在管板基層仍存在大量的裂紋缺陷。
4原因分析
對于上述的缺陷情況結合設備的使用狀態(tài)進行綜合的評價分析,導致合成塔出現(xiàn)多處缺陷的原因有以下幾點。
(1)長期運行造成的疲勞開裂。疲勞開裂通常發(fā)生在幾何形狀不連續(xù)處等易發(fā)生應力集中的位置。這臺合成塔已經(jīng)連續(xù)使用近20年時間,管板角焊縫長期受到壓力波動、溫度變換、沸騰鍋爐水沖擊等外載荷的反復作用,尤其是因生產(chǎn)波動及裝置檢修,期間發(fā)生開停車次數(shù)達數(shù)十次,溫度、壓力在裝置啟停期間都會發(fā)生大幅度的變化,再加上管板角焊縫處于應力集中比較嚴重的位置,因而容易造成疲勞開裂。這也是造成合成塔發(fā)生管板角焊縫裂紋的原因之一。
(2)溫差應力作用。甲醇合成塔催化劑裝填時為了最大可能的提高反應效率實現(xiàn)產(chǎn)能最大化及消耗降低,一般在高出上管板一定高度處也裝填上催化劑,用來抵消加在新催化劑升溫還原后體積的縮小造成列管內(nèi)催化劑的空缺。但是因裝填不均勻或者升溫還原過程體積變化存在差異性,造成管板上列管之間催化劑分布不均勻,在生產(chǎn)過程中催化劑與合成氣反應釋放出大量的熱量,管板上留存的部分催化劑反應熱不能及時帶走,造成局部高溫區(qū),因溫度差異在管板及列管之間產(chǎn)生不同的溫度層,因此帶來了較大的溫差應力。這種存在的溫差應力,為管板角焊縫裂紋的形成奠定了基礎。
(3)基層高強度鋼的氫脆傾向。產(chǎn)生氫蝕的條件主要是氫分壓、溫度、作用時間和鋼的化學成分。根據(jù)著名的Nelson曲線及實際數(shù)據(jù)表明,對于碳鋼而言,只有氫分壓在1MPa以下,或溫度低于200℃時,才不會發(fā)生氫腐蝕。管板基層材質(zhì)為20MnMoNi55高強度耐熱鋼,材料的塑形與韌性下降,脆性上升,具備極強的氫脆傾向。甲醇合成塔介質(zhì)中絕大部分為氫氣,在長期高氫分壓及高溫反應的環(huán)境中,對設備材料發(fā)生氫腐蝕形成了較大的危險因素。
(4)管板結構。該設備管板直徑2800mm,厚度為77mm,在生產(chǎn)過程中,管板兩面受熱不均,產(chǎn)生一定的溫度差,且隨著厚度的增大這種溫度差異越大,產(chǎn)生巨大的熱應力。此外,該甲醇合成塔為固定管板式,筒體材質(zhì)為20MnMoNi55,列管材質(zhì)為SAF2205,兩種材料的熱膨脹系數(shù)不同,在不同的工況下因熱脹冷縮造成的應力危害極大。以上產(chǎn)生的因溫度變化造成的應力也是管束角焊縫發(fā)生裂紋的原因之一。
(5)設備本體結構。甲醇合成塔換熱管規(guī)格為Ф44×2mm,結構為固定管板式,共設置3層支承板,板間距分別為1770mm、1720mm、1720mm。渦流檢測結果顯示列管外壁缺陷,其中50%以上的缺陷位置都是在支承板附近。因此,列管在長期運行過程因振動造成與支承板之間的摩擦,列管外壁發(fā)生了局部磨損減薄,在長期作用下,給設備使用帶來極大的安全風險。
5缺陷處理及預防措施
根據(jù)各種檢測手段發(fā)現(xiàn)的合成塔缺陷,為保證合成塔能夠繼續(xù)安全運行,對存在的缺陷按照以下方案進行返修處理。
(1)裂紋缺陷處理。第一步,先通過PT檢測確定裂紋缺陷位置及范圍;第二步,先用手電鉆在裂紋兩端鉆止裂孔后用手動砂輪機打磨裂紋,并PT檢測確認裂紋完全消除;第三步,用石棉毯將換熱管封堵,進行焊前預熱,保證預熱溫度大于150℃,手工氬弧焊補焊并進行消氫處理。
(2)列管減薄缺陷。第一步,確定減薄列管,進行焊前清理,采用不銹鋼專用砂輪片打磨管口周圍20mm內(nèi)的污物,露出金屬光澤;第二步,上下管口采用直磨清理列管內(nèi)壁,露出金屬光澤;第三步,用鉆頭在需要封堵列管內(nèi)壁鉆Ф8mm的小孔,使運行過程中列管內(nèi)與殼程相同,實現(xiàn)封堵列管在后續(xù)運行中不承受壓力同時保證內(nèi)外溫度平衡;第四步,管子兩端插入堵銷,手工氬弧焊焊接角焊縫,控制層間溫度不得大于150℃。
所有缺陷處理完畢后進行100%PT檢測,并進行水壓試驗,確保處理合格。
從甲醇合成塔的使用及檢修過程,通過對缺陷檢測及原因分析,在設備制造選型及使用維護上如何有效的避免出現(xiàn)各種缺陷,建議從以下幾點著手。
(1)從設備的選材方面考慮,在材料的安全使用界限內(nèi)選擇抗氫腐蝕性能好的材料。從Nelson曲線可以看出鋼中鉻、鉬、釩等元素的含量越高,其抗高溫氫腐蝕的性能越好。因為這些元素是碳的穩(wěn)定劑,在鋼中添加這些元素可以與碳元素形成穩(wěn)定的合金碳化物,從而減小鋼的甲烷化傾向。同時,嚴格避免鋼中含有分散的非金屬雜質(zhì),氫或甲烷容易在這些位置發(fā)生聚集,從而造成金屬的脆性斷裂。此外,鋼的熱處理狀態(tài)也對抗高溫氫腐蝕有很大的影響。在設備制造過程中,鋼板的正火及焊后熱處理的質(zhì)量也是影響設備發(fā)生氫致裂紋的重要因素。
(2)該合成塔管束與管板的連接形式采用強度焊+貼漲,這種結構使列管角焊縫處于高溫區(qū),容易受到熱沖擊而產(chǎn)生裂紋。建議采用深孔焊,這種結構將焊縫埋藏與低溫區(qū),減少熱沖擊的影響。
(3)合理的工況運行控制。在使用過程中保持運行穩(wěn)定,避免氣量、溫度、壓力出現(xiàn)大幅度波動,減少殼程、管程壓差。在裝置啟停過程中嚴格控制設備內(nèi)溫度的升降溫速率,避免出現(xiàn)溫度變化過快造成的溫差應力。
(4)采用更為先進合理的新型甲醇合成塔結構技術。目前選用的甲醇合成塔主要有兩種結構形式。第一種低壓甲醇合成塔采用列管式合成塔,列管內(nèi)裝填催化劑,管間為沸騰水,反應熱經(jīng)管壁傳給沸騰水產(chǎn)生蒸汽。合成塔全系統(tǒng)的溫度條件用蒸汽壓力控制,從而保證催化劑層呈大致等溫的曲線,這種合成塔結構在溫度控制上不可避免的存在誤讀差異,從而造成溫差應力影響合成塔的使用性能。第二種等溫甲醇合成塔采用盤管內(nèi)沸騰水冷卻的單段等溫塔。在塔內(nèi),螺旋蛇管放置在催化劑層中,從蛇管下部加入鍋爐水,上部排出中壓蒸汽和循環(huán)水。通過水循環(huán)系統(tǒng)保證系統(tǒng)的溫度穩(wěn)定,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)合成反應效率,也能通過等溫控制有效減少合成塔局部位置帶來的溫差應力。
6結束語
甲醇合成塔作為核心設備其運行安全穩(wěn)定的重要性顯而易見,甲醇生產(chǎn)裝置一方面要選用合理的工藝路線,先進的設備制造工藝及結構選型;另一方面要做好生產(chǎn)過程中設備的指標控制、優(yōu)化,確保設備處于良好穩(wěn)定的工作狀態(tài);此外作為生產(chǎn)部門在設備管理上對關鍵設備實施特殊保護,通過各種手段最大程度的實現(xiàn)設備裝置的安全穩(wěn)定、長周期運行。
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